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技術 | 水泥磨臺時產量下降的原因及解決措施

來源:《水泥技術》 發布日期:2018/10/25 編輯:王嘉璐
核心提示:近期入磨物料有變化,特別是用庫外熟料后;研磨體級配不合理,改善磨機研磨體級配,清倉加球、段;輥壓機、打散分級機系統優化及改進;管理不夠精細化;優化中控操作,改善磨機運轉狀況,包括穩定操作,改善磨機通風等;強化工藝及設備巡檢與設備維護,避免系統堵塞、磨機臨停等。

近期以來,我部水泥粉磨系臺時產量一直處于較低水平并不斷下降,經過調查分析,根據經驗和數據,對近期水泥磨臺時產量降低(能耗升高)的原因作出如下分析:

1. 物料變化引起臺時產量大幅波動,物料易磨性突然變差。當熟料的相對易磨性系數從 1.02降到0.92時,磨機臺時產量下降1.5噸以上。由于近期使用相當比例(入磨物料配比的2%~10%)的庫外熟料。由于庫外熟料在室外長期放置,經過雨淋水化硬化,硬度變大,脆性變弱,即使經過輥壓機,進入磨內也易成緩沖墊層,大大影 響粉磨效率。這種熟料可使磨機臺時產量下降至少5%~10%,

2. 通風變差。由于袋式除塵器清灰不力、風機風葉磨損嚴重、風機和電機的傳動皮帶松動、風管積灰等原因引起磨內通風變差時,會使磨機臺時產量突然下 降。又由于操作員擔心因通風變大而引起出磨水泥細度跑粗,因而對粉磨時磨機的通風操作采取保守態度。由于庫外熟料水分比較大(通常>10%),當物料水分偏大而磨機通風不良時,磨內水蒸氣排放困難,導致潮濕細粉堵塞隔倉板和出料篦縫,降低了單位時間內物料的通過量及流速。同時,物料水分變大,堵塞雙層隔倉板和出料篦芯,影響磨內通風,有些情況下還會因堵塞引起磨頭冒灰,磨機臺時產量可下降17%左右,粉磨電耗上升。

3. 入磨物料水分增大。物料水分多少直接影響配料的準確性和磨機產量及電耗,如果濕物料摻量比例較大,有可能導致“飽磨”或將內襯板粘上一層厚厚的料層,被迫進行停磨處理。一般來說,綜合水分每增加1%,磨機臺時產量下降8%~10%;當綜合水分>5%時,磨機將無法進行粉磨作業。建議入磨物料綜合水分控制在0.8%~1.1%之間。

4. 水泥細度指標降低。細度指標降低、細度平均值下降,立即會引起磨機臺時產量下降。在一定條件下,球磨機的產量與水泥細度成反比。由于一些原因,近期品質部對水泥細度控制嚴格,操作員也重視細度的控制,但是又不能使細度穩定在合格線上。從中控質量報表上看出,在一個班內,出磨水泥的比表面積能從330kg/m2以下波動到450 kg/m2以上,可見因此“浪費”多少電耗啊!

5. 研磨體裝載量過少。一般確定的裝載量都允許有一定的波動范圍,以適應研磨體補加周期內裝載量從多到少的需要。在此范圍內,磨機臺時產量波動不大, 但如果不及時補加研磨體,當裝載量降到一定程度后,臺時產量將大幅下降,特別是一倉最為明顯(當然二倉、三倉也不能忽視)。如第一倉裝載量從55噸降到50噸時,磨機臺時產量要下降5噸以上。

6. 研磨體竄倉。當隔氣板之間有大縫或篦板連接螺絲斷裂時,會發生研磨體竄倉現象。竄倉后的研磨體級配被打亂了,粉磨效率大幅度降低。與此同時,隔倉板的作用也大大減弱(或失去),必須通過減少喂料量才能滿足水泥細度要求。因此,一旦發生研磨體竄倉現象,應及時進行清倉處理。另外,在清倉是一定要認真仔細,不可使不同球徑的研磨體混放,否則,就是去了清倉的作用。

7. 研磨體清倉不及時清倉不及時,倉內小規格研磨體增多,級配變得極不合理,平均球徑下降到一定程度,可使磨機臺時產量下降5%~10%。據調查,我部清倉期限一般是每年清倉一次,這樣是不科學的。正確的做法是建立粉磨臺賬,根據磨機的總產量和磨機的工藝狀況來確定是否需要清倉。

8. 預粉碎系統功能下降。輥壓機輥子磨損到一定程度時,輥壓機的破碎比大幅降低,即使打散分級機循環負荷很高情況下,入磨物料的細度仍然達不到理想的要求。另外,混合材以及熟料中含有帶狀雜物,纏繞在分級機的葉輪上,使其分級作用明顯下降,中控員不得不通過提高轉速來達到分級效果,這樣一來不可避免地使入、入磨物料粒度變大。

9. 巡檢不到位。包括機電維修巡檢不到位。本來一些故障可以在萌芽狀態下就可以不停機處理好,但是由于巡檢人員沒有及時發現,導致問題嚴重,引起系統堵塞,冒灰的問題,不得不止喂料甚至停機處理,從而引起電耗增大臺時下降。

綜上所述,針對不同原因可以對出不同的解決方案:

1.當物料變化引起臺時產量大幅波動,物料易磨性突然變差時,減少或者不用易磨性較差的混合材,對于庫外熟料,我們可以減價處理掉。同時要控制進場混合材品質。

2. 通風變差時,要積極消除各種不利于磨內通風的因素,告訴中控操作員,水泥的細度控制單單靠降低風速來控制會得不償失。

3. 要嚴格控制入磨物料的水分,特別是要嚴格控制進廠脫硫石膏的水分,力爭控制到8%以下。

4. 穩定出磨水泥的細度和比表面積,使其比表面積偏離指標不能超過15kg/m3,0.08mm篩余細度偏離指標不能超過0.5%,0.045mm篩余細度偏離指標不能超過1%.

5. 研磨體裝載量,條件允許時,盡可能提高研磨體裝裁量,建議不小于30%.

6. 每次停磨都要檢查研磨體是否竄倉,即使磨機運行時,如果聽磨音異常、臺時突降也要檢查研磨體是否竄倉。

7. 及時對磨機進行清倉,特別是在生產任務不重,公司執行“限產保價”的背景下,要加大清倉頻次。

8. 保證磨機預粉碎系統功能不下降。輥壓機輥子定期及時補焊,打散機篩板經常檢查及時更換。定時清理打散機內雜物。

9. 嚴格落實“獎勤罰懶”制度,加強設備巡檢,避免系統堵塞和設備、電氣等故障引起系統臨停和止喂料。

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