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技術丨余熱發電對水泥生產線的影響及協調措施

來源:第7屆水泥技術交流會 發布日期:2018/5/28 編輯:王嘉璐
核心提示:我公司首條5000t/d生產線于2005年4月建成 投產,2007年6月18日開工建設的9MW純低溫余 熱發電工程于2008年6月15日開始試運行。現就其 運行期間余熱發電系統對水泥生產線的影響及協調 措施作一總結。

1、余熱發電對水泥生產線的影響

1.1對煤粉制備系統的影響

煤磨采用Φ3.8mx(7+2.5)m風掃式球磨機,烘干 熱源來自篦冷機二段高溫端。余熱發電投用后,出現 了以下問題:

1)入磨熱風溫度降低入磨熱風溫度由345℃左右降低到240℃左右。 原煤堆場是露天布置的。余熱發電調試時正值雨季, 原煤外水含量由8%增加到15%左右,水分蒸發需要 一定的時間并吸收大量的熱量,且煤粉不易分散均 勻,此時入磨風溫已經無法滿足要求。

2)通風阻力增大 人磨熱風溫度降低,導致出磨煤粉含水量大,流 動性變差,甚至導致煤磨袋除塵器“糊袋”,使煤磨系 統通風阻力增大。

3)磨機臺時產量下降 入磨熱風溫度降低使煤磨產生“包球”現象,磨機 臺時產量由40t/h降低到35t/h左右,從而減少了在 高峰電價時的避峰時間,增加了電耗。

4)煤粉質量變差 煤粉因含水量由1.0%升高到2.0%左右,相互 “聚團”導致轉子秤下煤不順暢。有時煤粉的細度也會 因磨內拉風過大而偏粗,引起燒成帶延長,窯尾溫度 偏高,C5下料管及煙室易結皮,窯易結后圈,進而影 響系統通風,使欠燒料增多。 

1.2對燒成系統的影響

燒成系統采用雙系列五級低壓損預熱器和TSD 型分解爐,大窯頭罩及TC型第三代充氣梁篦冷機, 燃料采用低揮發分混合煤。余熱發電投用后。雖然出現了很多問題,但也有積極的影響。

1.2.1窯頭部分 

1)篦冷機損壞

余熱發電調試初期,為了提高和穩定進入AQC 爐的氣體溫度,篦冷機采取厚料層操作。一段篦下壓力經常控制在6 200~6 800Pa,二段液壓缸壓力在10-12MPa,有時甚至高達13MPa。此時入AQC爐的氣體溫度一般都在375℃左右,有利于提高發電量。但料層過厚,有以下危害:篦板被燒壞,大量炙熱 的紅料漏到篦下,將固定梁、篦子燒變形;加油管燒斷后,固定梁軸承缺油損壞;液壓缸壓力過大導致其底 座經常開焊,嚴重時幾乎每個班都要停篦冷機焊液壓 缸底座。 

2)二次風溫下降

料層過厚,導致一段冷卻風吹不透料層,入窯風量減少,不利于窯頭煤粉的燃燒,二次風溫下降約 65℃左右。

3)窯頭排風機負荷增大

AQC爐的投用導致系統阻力增加850Pa左右, 窯頭排風機電流由原來的35A增加到40A。

4)窯頭罩負壓明顯偏小

余熱發電系統投入后,受阻力增加和漏風點增多 的影響,窯頭罩壓力經常保持在一15— 一30Pa,比以前 (一50Pa)明顯偏小。為了確保窯頭罩負壓,避免燒壞窯 頭設備,將篦冷機三段冷卻風機閥門開度由85%降低 到50%左右。導致熟料冷卻效果變差,出篦冷機熟料 溫度上升50-80℃左右。

好的影響有:

1)窯頭電除塵器除塵效果明顯改善

窯頭電除塵器進口氣體溫度由350~380℃降低 到200℃左右,徹底解決了原來電除塵器極板因高溫 燒壞變形而影響除塵效果的問題,而且有利于窯頭排風機和除塵設備的長期安全運行。AQC爐沉降室對窯頭廢氣中的粉塵進行了預收集,廢氣進入電除塵器 時,含塵濃度大大降低,此時電除塵器下的粉塵輸送設備能力富裕量變大,為節能技改提供了條件。

2)節約了水資源和電能

停用了篦冷機噴水,每小時節約用水12.5m3,節 約用電11kWh。

3)避免篦冷機結料(“掛燕窩”)

余熱發電投用前,篦冷機噴水噴頭堵塞后,導致 篦冷機側部、頂部和低溫段余風出口結料現象嚴重。 余熱發電投用后,停用了噴水系統,徹底避免了篦冷 機結料現象的發生。

1.2.2窯尾部分

余熱發電投用初期,為增加發電量,曾人為將 C1出口溫度提高到360-370℃,導致熟料熱耗增加。 高溫風機進口管道阻力增加1 600Pa左右,高溫風機 電動機電流增大,電耗增加。 好的影響有:高溫風機進口氣體溫度由335℃左 右降低到218℃左右,徹底解決了葉輪結皮嚴重引起 風機振動大的問題。

1.3對生料制備系統的影響

1)進磨熱風溫度下降 生料磨進磨風溫由300℃左右降低到220℃左右,導致出磨生料水分增加。減小磨內噴水量后引起料層不穩,喂料量波動較大,振動停車的次數明顯增多。特別是余熱發電調試初期,因高溫風機塌料使進 磨熱風風量突然減小導致振停次數較多。

2)系統阻力增大 窯尾袋除塵器出口壓力由原來的一2 800Pa增大 到一3 220Pa左右。好的影響有:節約用水。生料磨運行時,噴水量由原來的18m3/h減小到13m3/h左右;生料磨停止運行 而余熱發電繼續運行時,增濕塔噴水系統則無需開啟,節約用水30m3/h。

2 協調措施

2.1煤粉制備系統

1)增大煤磨通風量:煤磨入口閥門開度由原來的 30%調整為40%,加強烘干。

2)增加選粉機轉速:選粉機電動機轉速由原來 的1068r/min增加到1187r/min。使煤粉細度保持在 80um篩余3.0%以下,滿足了窯煅燒的需要。

3)加強磨機研磨能力:煤磨系統拉風加大后,磨 內煤的流速加快。為保證充分研磨,適當增加二倉鋼 段的數量。

4)煤磨取風口改到入AQC爐管路上,減小了煤 磨系統通風阻力,提高了迸磨風溫。

2.2燒成系統

1)調整篦冷機料層厚度,加強系統密封

保持合適的篦冷機料層厚度,一段篦床料層厚度 由650—800ram減至500—650mm,二段料層厚度由 600一750mm減至500ram左右,三段料層厚度由500- 650mm減至350~450mm。對整個系統的漏風處進行 密封,使窯頭罩壓力保持在一50Pa左右,穩定了窯的 熱工制度,提高了二次風溫。

2)窯頭電除塵器輸送系統節能改造

由于電除塵器下的粉塵輸送設備能力富裕量變 大,可以減少3臺FU鏈式輸送機的運行時間,實現 節能降耗,最佳運行時間是同時間斷開停,開 機5min,停機15rain。經過幾個月的試運行,節能效果 顯著,同時延長了拉鏈機輸送鏈的使用壽命。

3)對C1進行外保溫,并將C1出口氣體溫度降低 到正常值。

4)清除SP爐灰斗積灰和雜物,改造SP爐排灰系統,避免高溫風機塌料。

2.3生料制備系統

將噴水系統直管頭改成了“鴨嘴”頭,并限量給水,使其能夠均勻噴灑到有效的輥壓面積上,穩定了料層;在人磨熱風水平管道底部分別增設2個漏斗溜子,清除積料,保證了入磨風量;為減小系統阻力,增 大通風量,將人磨熱風管道連接處的直角改為45°斜坡;選粉機電動機轉速由800r/min降到了700r/min 左右,出磨生料細度合格,水分保持在0.8%左右,滿足了窯的煅燒需要。

3 結束語

純低溫余熱發電屬于水泥熟料生產線的配套工程,運行中要以熟料生產為主,同時兼顧余熱發電。實踐證明,只要處理好余熱發電投用后出現的問題并協調好兩者的關系,完全能夠提高水泥生產線的整體資 源利用水平,實現資源的綠色消費,降低熟料生產成本,提高企業的競爭力。

作者:江超,馬海倩,高紅旗

單位:平原同力水泥有限責任公司

出處: 中國水泥備件網微信公眾號(關注查詢更多資訊)

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