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技術丨水泥粉磨系統輸料設備配置的優化

來源:《水泥》雜志 發布日期:2018/5/18 編輯:王嘉璐
關鍵詞: 水泥粉磨  
核心提示:我廠 2 臺 Φ4.2m×14.5m 水泥磨自 2005 年 11 月投產以來, 至 2006 年 9 月運行基本正常, 故障率較低。 2006 年 10 月份,配料發生變化,增加了高爐礦渣。 礦渣水分大,含有大量鐵渣,導致下料系統堵塞、空氣輸送斜槽透氣布損壞嚴重等, 故障率逐月上升。為此經過三次技改,取得了一定成效。

1 磨尾袋除塵器卸料口

除塵器型號為 PPCS128-9,通過螺旋輸送機和卸灰閥下料。

存在問題:螺旋輸送機吊瓦易磨損,卸灰閥易卡,傳動鏈條銷子斷,卸灰閥測速開關易動作,造成磨機系統跳停,系統運行不平穩。

改造內容:拆除螺旋輸送機和卸灰閥,自制重錘翻板閥和下料口(見圖 1)。

2 水泥磨磨尾下料口

磨尾下料口原來通過重錘翻板閥下料到 B500×5 800mm 空氣輸送斜槽,再到磨尾提升機。

存在問題:斜槽透氣布易磨損,造成停磨。由于斜槽在地坑內空間狹窄,再加現場堵后,灰又比較多,水泥溫度又高,維護費時費力。

改造內容: 將重錘翻板閥向磨機下料口上移800mm,把斜槽拆除更換成一根 Φ400mm×9 000mm管道,角度為 40°(見圖 2)。

3 選粉機入料

原來的選粉機入料流程:磨尾提升機下料口—空氣輸送斜槽——清渣器——空氣輸送斜槽——選粉機。

存在問題:斜槽透氣布易磨損,尤其第一節斜槽很難拆卸,更換時間比較長,影響磨機生產;清渣器雜物不及時清理容易堵料; 壓縮空氣開小易造成堵料,開大造成氣源浪費。

改造內容:在生產中發現,磨尾滾筒篩網保持完好時,鐵渣及大顆粒物料全部被篩分通過磨尾吐渣口吐出,清渣器內沒有出現鐵渣及大顆粒物料。所以,規定每次磨機定檢時,都對滾筒篩檢修,保證滾筒網完好,清渣器的作用不大。這樣,將兩節斜槽及清渣器拆除,提升機下料口對半分成 2 個下料口,分別下到選粉機的進料口,角度分別為 45°和 36°(見圖 3)。

4 粉煤灰斗式提升機

投產以來,粉煤灰摻入一直存在波動,脈沖給料頻繁發生,直接影響磨機產量和產品質量,對此問題,我們利用閑置設備進行改造。

改造前摻入方式:庫底——手動閘板閥——卸料器——沖板流量計——空氣輸送斜槽——NF50 斗式提升機——入磨。

改造后摻入方式:庫底——手動閘板閥——卸料器——溢流螺旋輸送機——沖板流量計——空氣輸送斜槽——TH315 膠帶提升機——入磨。

改造后增設溢流螺旋輸送機一臺(為閑置設備),其主要起二次鎖料效果; 電氣控制采用滑差調速控制。 由于 NE50 斗式提升機鏈板每年必須更換一次,且故障率高,因此改為 TH315 膠帶斗式提升機,膠帶采用更換下來的熟料輸送帶,裁為 450mm 寬,傳動部分采用 B500 膠帶輸送機頭輪,下輪利用原 NE50 下鏈輪, 在其外圓周套上一個 Ф500mm×550mm 圓管,焊接固定即可。

投入運行后,根據現場實測輸送量達 36t/h,給料波動在 0.5~0.8t/h,給料穩定,從曲線圖中看似一條直線,粉煤灰摻入提高了 6%,極大提高磨機產量,同時年節約配件費用 1.34 萬元。

5 總結

技術改造后共消除故障點 8 個,因停開 8 臺電動機和 4 臺空氣輸送斜槽風機, 減少運行功率 34kW,降低系統處理風量近 10 000m3/h, 使 2 臺系統風機(315kW/臺) 運行時風門開度下降 5%(5 號磨尾風機風門開度由 54%下降到 48%、6 號磨尾風機風門開度由 63%下降到 56%),選粉機轉速下降 50r/min, 風機運行電流下降 1A, 選粉機電流下降 20~35A, 這樣節約電量 20 000kWh/月。 并節約相應的吊瓦、空氣輸送斜槽透氣布等易損部件。

改后磨機運轉率明顯提高, 現磨機運行周期已達 40d, 臺時產量由技改前 118.5t/h 上升到 124.3t/h(P·O42.5 級水泥), 系統工序電耗由技改前 39.1kWh/t下降到 35.4kWh/t,極大地降低了運行成本。

作者:丁世友,陶定高,楊青龍

機構:海螺集團 白馬山水泥廠

出處:中國水泥備件網微信公眾號(關注查詢更多資訊)

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