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減速機丨回轉(zhuǎn)窯減速機嚴重故障后處理示例

來源:《新世紀水泥導(dǎo)報》 發(fā)布日期:2018/8/3 編輯:王嘉璐
核心提示:回轉(zhuǎn)窯減速機嚴重故障后處理示例

某公司3 000 t/d熟料生產(chǎn)線回轉(zhuǎn)窯規(guī)格為Φ4.3 m×62 m,窯主減速機為國產(chǎn)ZSY710-35.5-VDL型減速機,輸入轉(zhuǎn)速1 000 r/min,采取油站對減速機內(nèi)部各傳動部件強制潤滑及管式冷卻器循環(huán)冷卻潤滑油的工作方式。該減速機自2007年9月投運以來出現(xiàn)過兩次嚴重故障,每次都嚴重威脅回轉(zhuǎn)窯連續(xù)運行。本著最大限度減少回轉(zhuǎn)窯故障停機次數(shù),降低止料停窯后產(chǎn)量損失,及減少點火升溫過程中的煤、電、油損失的原則,我公司對兩起較為嚴重的故障現(xiàn)象均進行了在線處理,確保了回轉(zhuǎn)窯“高效、穩(wěn)定、連續(xù)、安全、低耗”運行。現(xiàn)將兩次故障在線處理方案及處理后運行效果進行闡述,以供交流。

1  二級軸膨脹頂死軸承導(dǎo)致軸承高溫

1.1 主要經(jīng)過及故障現(xiàn)象

2011年9月底,根據(jù)該減速機二級齒輪副點蝕較為嚴重的實際情況,利用檢修機會對該減速機二級齒輪副進行更換,更換時按減速機二級軸軸承跨度650 mm、工作溫度50 ℃、膨脹系數(shù)1.28×10-6、環(huán)境溫度25 ℃預(yù)留膨脹量,按膨脹量計算公式X=650×1.28×10-6×(50-25)計算出膨脹量為0.208 mm并預(yù)留。

10月4日下午19:59點火升溫,10月5日下午17:51投料,投料后回轉(zhuǎn)窯窯速逐步提高,19:40窯速提高到正常水平(3.95 r/min)。期間現(xiàn)場檢查、中控顯示均正常。

18:00二級軸軸承溫度超過60 ℃報警,且溫度上升較快,操作員立即通知現(xiàn)場檢查,崗位人員到達現(xiàn)場檢查的過程中發(fā)現(xiàn)減速機上部透氣孔開始冒煙氣,且煙氣量急速增加。18:15中控溫度監(jiān)測顯示軸承溫度達到95 ℃,現(xiàn)場大量煙氣冒出,操作員快速降窯速至1.5 r/min觀察,窯速降低后煙氣逐步消失,軸承溫度上升勢頭得以控制,10 min后逐步回落。21:47軸承溫度恢復(fù)到55 ℃以下,現(xiàn)場檢查無異常后開始逐步提速,提速至3.0 r/min后溫度再次達到65 ℃,且升溫速率不斷加快,被迫再次將窯速降低到1.5r/min運行,等待論證處理。

1.2 故障判斷

根據(jù)溫度變化情況,技術(shù)人員討論后,認定軸承溫度升高是因為二級軸安裝過程中的膨脹量預(yù)留的軸承軸向游動間隙不足導(dǎo)致,需要增加調(diào)整墊。

1.3 在線處理措施

重新核實二級軸軸承跨度為650 mm,但二級軸的工作溫度達65 ℃,且當時的環(huán)境溫度僅為18 ℃,經(jīng)過研究最終確定按跨度650 mm、膨脹系數(shù)1.28×10-6、夜間環(huán)境溫度10 ℃重新計算膨脹量,根據(jù)膨脹量計算公式X=650×1.28×10-6×(65-10)計算得出膨脹量為0.458 mm。

采取螺栓螺距推算的方式,先將二級軸靠窯尾端的悶蓋壓蓋螺栓(M24)均勻退出1.0 mm,將安裝時所加的銅皮調(diào)整墊0.2 mm拆除并用刀片將表面清理干凈,重新采用0.7 mm的銅皮制作調(diào)整墊,在墊子上將各螺栓孔內(nèi)側(cè)一次性剪開形成開放性插孔,并把調(diào)整墊平均分為兩半。

在采取嚴格的安全措施后,開始將兩剖分調(diào)整墊進行回裝,安裝時將剖分接口留在水平位置,以杜絕接口位置漏油。經(jīng)過15 min左右的施工,23:17開始提窯速,次日0:50分窯速提高到正常水平。調(diào)整后減速機內(nèi)各傳動部件溫度穩(wěn)定,后期一直正常運行。

1.4 在線處理的風險分析

 在線調(diào)整軸承間隙風險較大,必須提前做好各種情況下的應(yīng)急手段,而且調(diào)整動作必須迅速,以免軸承大幅度游動造成齒輪副打齒,同時需要做好在線調(diào)整失敗可能造成損壞的評估工作,根據(jù)評估結(jié)論做好備件、應(yīng)急搶修方案準備。

2 潤滑油管道堵塞導(dǎo)致軸承溫度高

2.1 主要經(jīng)過及故障現(xiàn)象

2013年4月9日夜班6:45,窯減速機高速軸承溫度自58 ℃上升至60.97 ℃并報警,窯操作員通知巡檢工檢查后采取壓縮空氣強制冷卻,巡檢工及操作員密切監(jiān)視溫度變化。

6:50對整機測溫,發(fā)現(xiàn)二級平行軸軸承悶蓋溫度達70 ℃,6:53現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)減速機透氣孔冒煙且殼體溫度較高,現(xiàn)場立即打開減速機上蓋后內(nèi)部大量冒氣竄出。

經(jīng)緊急研究,7:04決定減產(chǎn)、降窯速檢查,在采用壓縮空氣驅(qū)逐煙氣準備觀察內(nèi)部情況時,減速機內(nèi)部瞬間著火,中控緊急將窯速降低至1.0 r/min,投料80 t維持回轉(zhuǎn)窯連續(xù)運行。

2.2 故障查找

降低窯速且基本可以看清內(nèi)部情況后,采用測溫槍逐一尋找高溫點,發(fā)現(xiàn)二級平行軸軸承保持架溫度為最高點,達113 ℃,初步判斷減速機內(nèi)部高溫點為該軸承,同時推斷導(dǎo)致溫度升高的原因是潤滑油管移位或堵塞導(dǎo)致冷卻油量下降所致。

2.3 在線處理措施

現(xiàn)場立即采取用冷油直接對準該軸承位置淋油、加大油站供油流量、關(guān)閉油箱回油量、向油箱內(nèi)大量補充冷油,并使冷油油位提高到足以潤滑該軸承的高度。采取上述措施后,溫度得到控制并開始下降。當溫度下降至煙氣完全消除可以看清內(nèi)部結(jié)構(gòu)時,采取在線檢查、清吹淋油管道、調(diào)整淋油管位置的綜合處理方式后,8:31逐漸提窯速, 11:20回轉(zhuǎn)窯窯速恢復(fù)正常,產(chǎn)量加至正常,減速機二級平行軸軸承溫度穩(wěn)定在正常范圍。至此,隱患徹底消除。

因該減速機二級軸無溫度監(jiān)控點,夜班6:45,窯減速機高速軸承溫度自58 ℃上升至60.97 ℃屬于二級軸高溫后傳遞所致,隱患消除恢復(fù)正常后,在線加裝了二級軸溫度監(jiān)控設(shè)施。結(jié)合本次減速機油管堵塞引起軸承溫度上升的實際,公司決定對所有稀油站過濾器定期進行清理,對熟料系統(tǒng)所有單通道設(shè)備大型軸承加裝溫度檢測自動控制系統(tǒng)。

兩次回轉(zhuǎn)窯減速機重大隱患在線處理,施工難度較大,處理過程技術(shù)要求較高,處理過程一旦失敗,可能導(dǎo)致減速機更大程度損壞的風險。我公司經(jīng)過周密分析與組織,成功地將兩次減速機重大故障采取在線處理的方式恢復(fù)正常,對優(yōu)化回轉(zhuǎn)窯運行指標、提高運轉(zhuǎn)率、降低故障停機次數(shù)、減少故障停機處理后重新點火升溫的煤、電、油費用具有重大意義。

作者:王明萬

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